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各位专家,关于我们现在在产的一个项目,OSP工艺的产品,用异丙醇和无水酒精超声波洗板后,PCBA生产TOP面过炉时,出现正反面飞件的现象,另一款产品也是OSP工艺的这个问题,此问题是出在哪里呢?(廖工)

以下是现生产的过程中出现的一些问题点:

(1)洗过的板子烘烤三小时也还是有这个问题

(2)以下图示产品有使用合成石治具支撑生产过炉,此项目已经做过一年多了,从来没有遇到过这个问题

(3)不洗板的产品没这个问题,超声波清洗过的板子才有这个问题,我们使用了两种溶剂清洗,都存在这个问题,且PCB也烘烤过

1、超声波把器件振掉,应该是虚焊了吧(梁工)

2、炉子风太大了吧,为什么4连板,就两头的有出现(黄工)

3、不是的呢,我们不洗板的过炉没问题的(廖工)

4、为什么要在“PCBA生产TOP面过炉时,出现正反面飞件的现象”之前洗板?先打TOP还是BOT?说的飞件是在打哪一面的时候出现的QFN散热焊盘,钢网开孔没?(冯工)

5、印刷不良品洗过板,先打BOT面再贴TOP面,飞件是在生产TOP面时出现的(廖工)

6、这种情况,如果使用液体加超声波洗板以后,烘烤三小时,出现这个问题意想不到你们烘烤温度,时间是多少?怀疑温度,时间不够(黄工)

7、从现象看,是清洗出了问题,是否溶剂有残留?焊盘线路脱落的应另案处理,清洗过程是否受了外力要排查下(吴工),

8、最关键是为什么要清洗?怎么解决印刷不良问题而减少清洗。(唐工)

9、印刷偶发不良要洗板的(廖工)

10、印刷不良的处理流程,报废、不报废,怎么洗?用什么溶解、什么设备、怎么烘烤(唐工)

11、这个板子QFNIC接地焊盘有钻通孔,反面油墨塞孔,过炉飞件也是QFNIC以及周边及反面的器件飞了,我估计是孔内的气体受热膨胀导致的,但我们烘烤过的板子也有这个问题,有点不可思议(廖工)

12、这个不良率多少?是印刷不良洗板了吗?现象可复现吗?(吴工)

13、用超声波清洗,异丙醇、无水酒精,烤箱烘烤时间3H,温度℃(廖工)

14、?我认为是烘烤时间和温度问题、3小时不够(唐工)

15、我们其它产品没这个问题,同一个板厂的产品,QFNIC也是类似的设计方案,同样洗板,不用烘烤(廖工)

16、不良能复现吗?洗板过程有确认是合规的吗?(吴工)

17、能复现,洗板是按要求执行的,开始我们怀疑洗板水有问题,后来换了无水酒精问题依旧一样(廖工)

18、其它产品很多变量都不一样,你这个大件比较多,pcb水分不处理干净,受热不均(唐工)

19、我说的这个产品生产一年半以上了,前期也都有洗板的,没出现过这个问题,就这次出现,即使洗板有溶剂残留,烘烤三小时应该也够了(廖工)

20、通空的气体和湿气没排出,加点温度和时间烘烤试试可以试下12个小时看情况怎么样,或者最少8小时(唐工)

21、好的,下批次我们增加烘烤时间和温度试试,已经生产完了,我们不洗板的产品过炉没问题的,所以炉温问题不大(廖工)

22、以前没有,现在有,也许是PCB生产时工艺发生了变化,融锡的一瞬间,QFN飞出(唐工)

23、QFNIC孔内的气体释放,能将正反面的器件都炸飞(廖工)

24、你看以下图片你们板子上的焊点是不正常的一点锡没有,洗板破坏了表面被QFN带走路了,另外你们的pcb本身会不会有问题?(黄工)

25、溶剂问题我们最开始怀疑了,但我们换了无水酒精来对比,问题还是一样的,所以就不能断定清洗剂有问题(廖工)

26、这个QFN是PCB朝下过炉的时候掉的吗?那些QFN对面的小料炸飞以后,在焊点周围吗?(冯工)

27、是的,QFN朝下,二次过炉时掉的炸飞的有部分在焊点周边(廖工)

28、应该是通孔里面的气体或湿气造成的这么光滑,说明PCB焊盘要么本身有问题,要么被溶剂破坏了,可焊性出现了异常(唐工)

29、你们为什么要在PCB还有一面没焊接之前洗板呢?(冯工)

30、那面有印刷不良,就要洗板处理的嘛(廖工)

31、烘烤8小时以上就可以有结果了(唐工)

32、我下次升高烘烤温度试试,OSP工艺的板子超声波洗板再烘烤,可焊接性会很差的了(廖工)

33、你现在要解决这个问题还是分析这个问题的原因?首先找到元件掉落在炉子的哪个位置?(FrancisLee)

34、分析这个问题,已经做完了,回流区(廖)

35、?OSP我认为最好是解决印刷品质,比如优化钢网、调整印刷机。OSP工艺洗板后会影响可焊性。(唐工)

36、OSP工艺板厂是说了不能洗的,偶发性印刷不良还是会有的,SPI检测出来的(廖工)

37、一般大客户是不容许洗板,要求直接报废我们很多客户都是这样要求的(唐工)

38、但要看啥产品和工厂了,消费类的一般都会洗,EMS的也会洗服务器主板、汽车、医疗产品一般都是不容许洗板的(吴工)

39、下批次再生产这个项目,我增加烘烤温度试试,我也是头次遇到这个问题(廖工)

40、烤完,铜空气接触后马上氧化(李工)

41、洗板烘烤了的,可焊接性是没问题的起码能焊接,只是飞件而已(廖工)

42、?你认为没问题,那为什么没洗的没事,洗了才有事(李工)

43、我是说洗板了的,可焊接性没发现问题(廖工)

44、我个人建议VIA孔里面绿油填充不足,高温下大量气体受热膨胀,而一圈白色丝印在残留助焊剂的配合下把气体密封在了器件底部,膨胀力与焊锡粘着力PK后焊锡粘着力PK后气体获胜,形成了类似爆炸效(鲜工)见以下图片

45、我只看了图片,没看前面的讨论。我的结论是气爆应该可以确定,至于正面的飞件可能是气爆时的震动造成的。清洗与气爆之间的关系,要么是清洗剂助长了气体的增多,要么是清洗剂促成了气体的密封。(鲜工)

46、正面飞件的地方,大部分在反面QFN接地焊盘的通孔附件,气爆的分析论证我觉得成立,下次我们会修改钢网接地焊盘开孔,由斜条形更改成田字格,尽量避开通孔位置,洗板的加温烘烤试试改善效果,谢谢你的建议[抱拳](廖工)

47、不客气,也可以找板厂看看绿油塞孔深度,IPC规范里要求塞孔深度要在PCB厚度的60%以上。(鲜工)

48、好的,谢谢,我们取不良品给板厂切片看看(廖工)

49、OSP板不能摸不能洗(蔡工)

50、OSP板防脏污有管控,不洗板做不到[捂脸](廖工)

51、你把绿油堵的孔弄穿试一下,相信能解决!我们之前试过是否之前的板没有封孔?(蔡工)

52、有油墨塞孔的,不塞的话,锡膏都漏过去了可能是之前塞孔有空厚度深一些,孔内容纳的气体小些,现在没塞那么深,空气多些就出现这个问题了,孔径也是个问题,得给板厂切片测量看看(廖工)

53、问题板top面塞孔孔口油墨有没有破开?两面都有飞件,那孔口应该已经破开。top面图片不是很清晰,到看起来飞件焊盘吃锡正常,异丙醇跟无水酒精会破坏osp膜,但不是立即导致焊盘焊接失效。所以不是可焊性问题。问题主要还是洗板这个动作+塞孔质量。看bot面清晰图,该位置的孔径不同,塞孔深度肯定有差异,为了保证小孔不会太饱满qfn上面大点的孔肯定不会饱满,应该是洗板时(特别是超声波)把塞孔油墨弄裂了,药水进入孔内,另外一面被焊料覆盖,烘烤是没用的,气体没出口排出。于是二次炉时产生气爆将2面元器件吹走,qfn焊盘为什么那么平整是因为到达焊料熔点时才从imc层薄弱处分离。这应该是产生原因,后面再有需要反洗的情况,上面这位蔡永伙伴说的方法不错,把孔弄穿,再烤就可以去掉孔内药水,不然你就要让pcb厂把qfn的塞孔做饱满点。(林工)

54、去不了,研发设计增加的,做塞孔用的,就是担心一遍塞不到位,加一道白油来辅助塞孔我先让板厂切片看看孔内塞孔油墨深度,看下在不在范围内,今天看有大神说要塞到孔深度的60%(廖)

55、你要先看你们有没有塞孔要求先,一般的塞孔要求不是60%(林工)

56、问题核心应该是那一圈白色丝印,它是板子上高度最高的,与芯片底部完全接触形成密封空间,另一方面,超声波清洗将大颗粒震碎成微小颗粒,但不能消除,烘烤之后这些微小颗粒的残留加剧了白色丝印的密封程度,造成气爆.去掉这圈白色丝印应该能彻底解决.(鲜工)

感谢参加讨论的客户朋友们的支持!

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